为了更好地实现降本增效,盛乐热电不断强化煤泥与劣质煤掺烧管理、加大掺烧力度,劣质煤掺烧工作取得明显成效。
一是加强掺烧分析。根据煤场库存及来煤情况,编制了《储煤场分区堆放及上煤方案》,进一步优化存煤结构、方便配煤上煤。成立配煤掺烧技术组,进行各负荷工况下不同掺烧比例的燃烧试验,从制粉系统最大出力情况、锅炉燃烧及输灰情况、飞灰含碳量及不同煤泥掺配比例煤仓堵煤情况等做全面的数据整理、汇总,适时召开专题会调整掺配方案,完善了《劣质煤及煤泥掺烧技术措施》。
二是不断提高掺烧比例。在保证机组安全运行的前提下,不断提升生产人员在掺烧过程中解决实际问题的能力。结合机组负荷、锅炉燃烧情况,在明确机组不同负荷段的煤泥、劣质煤掺配比例和掺配方式基础上,各运行班组摸索加大煤泥、劣质煤掺烧量,4月份单机运行煤泥及劣质煤掺烧比例完成77%,同口径对比,降低燃煤费用约228万元。进入5月,目前掺烧比例平均已达90%,降本增效成果显著。
三是提升系统效能。由于煤泥、劣质煤发热量低,出现了AGC响应速率慢及可用率降低的问题,为此公司不断对协调逻辑控制进行优化,提升负荷响应速率,据4月份蒙西电网两个细则统计报表显示,公司的两个细则奖励电量从3月份的60多万kWh上升到204万kWh,在蒙西电网两个细则的考核排名上升。由于煤泥水分大,易造成制粉系统落煤管堵煤,公司对制粉系统原煤仓进行疏通装置加装技改,有效控制了以往因掺配煤泥导致的频繁断煤影响安全的问题。由于劣质煤所含的煤矸石、石子煤量较大,适时进行制粉系统风煤比优化,增大了石子煤排放量,减少设备、系统的磨损。因煤泥、劣质煤热值低于机组设计煤种、校核煤种热值,意味着同样的机组负荷所需的煤量增加,同时灰量也在增加,机组输灰压力增加,通过对输灰系统运行方式进行调整,除灰、输灰能力进一步提升,可满足机组满负荷工况运行,有效的保障了煤泥、劣质煤掺烧量。目前,盛乐热电制粉系统、锅炉燃烧及AGC调整、输灰系统均安全平稳运行,掺配烧工作取得阶段性成绩。
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