在2016年C修中,康巴什热电两台锅炉受热面氧化皮检测均未发现氧化皮堆积现象。根据全国各超临界机组氧化皮统计数据表明,超临界机组在正常温度下,运行10000~15000小时左右出现氧化皮脱落。截止C修停炉时,1号炉累计运行18195小时、2号炉累计运行13860小时,累计时长均达到氧化皮脱落时间。
在2014、2015年C修氧化皮检测中,均发现氧化皮脱落堆积现象,1号炉在去年C修时,检测发现末级再热器50%以上管子下弯头内存在氧化皮堆积,当时运行累计时长10437小时,初步判断为锅炉停炉过程中受热面降温速率过快,造成受热面管温度剧烈变化,管子内壁氧化皮脱落并堆积。设备部锅炉专业室及时将情况通报发电部,与发电部锅炉专业共同研究讨论停炉降温速率控制方案,并组织召开专题会议,规范停机操作,避免氧化皮脱落。
本次C修停炉时,运行人员高度重视锅炉降温速率,严格按照控制方案要求进行,避免受热面管温度剧烈变化,有效控制了氧化皮脱落和堆积。经对两台炉末级过热器680根管子及末级再热器405根管子下弯管部位进行检查,均未发现氧化皮堆积现象,防控成效显著。
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