2014年,京隆发电公司采用最新的SOAP锅炉性能优化技术,利用统计学试验设计方法,对1号锅炉燃烧调整控制系统进行全面优化,建立并采集锅炉系统运行边界参数,通过人工智能神经网络建立锅炉优化运行模型并优化运行曲线,指导运行人员对锅炉进行精细化调整操作。
工作开展以来,公司优化小组与厂家技术人员共同设计优化方案,选择锅炉性能优化配置所需的测点,安装优化工作所需设备,并在100%、75%、50%的负荷条件下分别进行试验,现场采集优化前后运行基础数据并计算相应供电煤耗,对试验数据进行整理,筛选、分析,计算出在不同运行方式下制粉系统的运行台数、煤粉细度、风量与配风方式等对机组供电煤耗的影响程度。
优化后,1号锅炉实现了锅炉燃烧工况自诊断、数据自动优化调整功能,引、送风机耗电率月均降低0.06%、优化吹灰方式每日减少吹灰蒸汽11.4吨、锅炉效率提高0.51%、低负荷时脱硝入口烟温提高4℃,保证320MW时脱硝系统可安全投入,在平均负荷500MW时供电煤耗降低约1.91g/kWh,全面提升了机组运行的经济性、可靠性。
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