7月以来,位于京泰发电公司临时煤场的6号辅助皮带上煤泥系统,经改造正式投运。晾晒后的煤泥通过该系统直接落入输煤6号皮带,进入流化床燃烧。经初步测算:每年该系统可运送煤泥30万吨以上,按改造前汽车倒运煤泥4元/吨估算,每年至少为企业节约资金120万元。
该系统改造前为应急所需。临时安装的振动筛,由于转载机上料不均匀及细煤泥湿度大,极易造成筛面粘煤、筛下落料斗堵煤、皮带跑偏溢料等问题,故障频发,后弃之不用。经临时煤场晾晒的煤泥只能由汽车运回小煤场,再推入地煤斗。煤泥往返旅行,污染了环境,增加了成本。
2013年,公司计划掺烧煤泥100万吨,特别是夏季双机大负荷时,平均每天掺烧量3260多吨。如此大的量,仅靠地煤斗上煤泥,不仅引发输煤系统的大量堵煤,还造成运输成本的直线上升。
5月初,公司组织对原上煤泥系统实施改造:增设振动给煤机、钢制落煤斗和四周封闭混凝土挡煤墙,以提高6号辅皮带上煤泥的可靠性、装载机上料的连续性。改造中采用了基建遗留的振动给煤机,节省了成本。
6月底,改造工程顺利结束,经试运,该系统每小时可上煤泥约300吨,本次改造为国内同类机组实施煤泥掺烧提供了宝贵经验。
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